当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从(cóng)湖北晋控气体有限公司获悉,企业从去年5月投产以来(lái),项目产能得到(dédào)充分释放,各项消耗(xiāohào)指标全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平。投产一年来累计实现营收(yíngshōu)19.76亿元,利润总额超9400万元。
走进晋控(jìnkòng)气体中控室,大屏上显示的各工段数据井然有序,工作人员只需点击鼠标,无烟煤块就在生产线上顺利变成(biànchéng)液体合成氨和液化天然气,运往下游化工企业(huàgōngqǐyè)。
作为湖北省重点引进项目(xiàngmù),晋控气体年产55万吨氨醇(ānchún)技术升级改造项目于去年5月6日成功点火,2个月内就全面达成了设计产能,当年完成(wánchéng)产值12.2亿元。
稳定的高产得益于科学先进的工艺技术路线。一直(yìzhí)以来,生产(shēngchǎn)过程中的高耗能问题一直是制约化工行业发展的瓶颈。晋控气体公司坚持创新(chuàngxīn)驱动,保证了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗(nénghào)水平的同时提升企业盈利能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤加压气化技术,将(jiāng)无烟块煤转化(zhuǎnhuà)为粗煤气,实现了煤炭的高效清洁利用。
公司技术(jìshù)管理部副部长刘云峰说(shuō):“我们的(de)系统能耗更低,更节能,有设备(shèbèi)投资少、装置运行稳定、长周期运行等特点。我们的气化装置采用了全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽达到24吨每小时,自产蒸汽量达到自用蒸汽量的50%左右。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可以节约(jiéyuē)蒸汽采购费用3888万元(wànyuán),同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出3500余万元,显著降低(jiàngdī)了外部能源依赖,大大降低了生产成本(shēngchǎnchéngběn)。目前整个产线的各项消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业(hángyè)平均水平,这也成为了公司的核心竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体与(yǔ)杭州(hángzhōu)中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗工艺(gōngyì)”,该工艺实现了气体净化与LNG(液化天然气)生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部副部长郜江涛说:“粗煤气中有10%的(de)甲烷(jiǎwán),通过后系统的液氮洗分离,实现了高附加值LNG产品的产出。LNG目前市场行情(shìchǎnghángqíng)较(jiào)好使我们的每吨液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车(kāichē)成本降低40%,副产的LNG每吨售价(shòujià)4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司(gōngsī)总经理罗俊杰表示(biǎoshì):“接下来,企业将以科技创新为驱动,聚焦生产运营(yùnyíng)、降本增效,深耕园区磷化工原料配套和清洁燃料供应(gōngyìng),推动(tuīdòng)公司智慧工厂建设,洁净化生产示范再上新台阶,奋力实现全年24亿元的经营目标,助力地方经济发展,为企地共赢作出示范。”
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湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从(cóng)湖北晋控气体有限公司获悉,企业从去年5月投产以来(lái),项目产能得到(dédào)充分释放,各项消耗(xiāohào)指标全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平。投产一年来累计实现营收(yíngshōu)19.76亿元,利润总额超9400万元。
走进晋控(jìnkòng)气体中控室,大屏上显示的各工段数据井然有序,工作人员只需点击鼠标,无烟煤块就在生产线上顺利变成(biànchéng)液体合成氨和液化天然气,运往下游化工企业(huàgōngqǐyè)。
作为湖北省重点引进项目(xiàngmù),晋控气体年产55万吨氨醇(ānchún)技术升级改造项目于去年5月6日成功点火,2个月内就全面达成了设计产能,当年完成(wánchéng)产值12.2亿元。
稳定的高产得益于科学先进的工艺技术路线。一直(yìzhí)以来,生产(shēngchǎn)过程中的高耗能问题一直是制约化工行业发展的瓶颈。晋控气体公司坚持创新(chuàngxīn)驱动,保证了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗(nénghào)水平的同时提升企业盈利能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤加压气化技术,将(jiāng)无烟块煤转化(zhuǎnhuà)为粗煤气,实现了煤炭的高效清洁利用。
公司技术(jìshù)管理部副部长刘云峰说(shuō):“我们的(de)系统能耗更低,更节能,有设备(shèbèi)投资少、装置运行稳定、长周期运行等特点。我们的气化装置采用了全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽达到24吨每小时,自产蒸汽量达到自用蒸汽量的50%左右。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可以节约(jiéyuē)蒸汽采购费用3888万元(wànyuán),同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出3500余万元,显著降低(jiàngdī)了外部能源依赖,大大降低了生产成本(shēngchǎnchéngběn)。目前整个产线的各项消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业(hángyè)平均水平,这也成为了公司的核心竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体与(yǔ)杭州(hángzhōu)中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗工艺(gōngyì)”,该工艺实现了气体净化与LNG(液化天然气)生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部副部长郜江涛说:“粗煤气中有10%的(de)甲烷(jiǎwán),通过后系统的液氮洗分离,实现了高附加值LNG产品的产出。LNG目前市场行情(shìchǎnghángqíng)较(jiào)好使我们的每吨液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车(kāichē)成本降低40%,副产的LNG每吨售价(shòujià)4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司(gōngsī)总经理罗俊杰表示(biǎoshì):“接下来,企业将以科技创新为驱动,聚焦生产运营(yùnyíng)、降本增效,深耕园区磷化工原料配套和清洁燃料供应(gōngyìng),推动(tuīdòng)公司智慧工厂建设,洁净化生产示范再上新台阶,奋力实现全年24亿元的经营目标,助力地方经济发展,为企地共赢作出示范。”
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